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1)  drawing-hole forming technology
拉深孔成形技术
1.
Experimental study on drawing-hole forming technology to draw cylinder;
基于拉深孔成形技术的圆筒件拉深新工艺的实验研究
2.
Theoretical and Experimental Primary Study on Drawing-Hole Forming Technology;
拉深孔成形技术的理论与实验初步研究
3.
Numerical simulation of cup drawing based on drawing-hole forming technology
基于拉深孔成形技术的杯形件拉深数值模拟
2)  drawing hole forming technique
拉深孔成形
1.
To discuss the validity of drawing hole forming technique in improving the sheet metal forming capability,a cylinder part was used to study the forming capability under drawing hole forming conditions.
为了探讨拉深孔成形技术对提高板料成形性能的有效性,以圆筒形件为研究对象,研究了拉深孔成形条件下的成形性能。
3)  stressed-to form technology
张拉成形技术
1.
The analysis theory,the mechanism of stressed-to form technology and the characteristics of stress distribution were investigated.
利用张拉成形技术和预应力技术发展出一种新型大跨预应力钢结构形式———张拉筒形结构,并研究了它的计算分析理论、张拉成形机理及受力变形特点。
4)  drawing forming
拉深成形
1.
Depending on the sheet metal forming properties experiment testing system, the relationships between friction and lubricant of automobile plate drawing forming were studied using a physical simulation.
借助板料拉深成形性能实验测试系统 ,应用物理模拟的方法研究了覆盖件拉深成形过程中摩擦与润滑的关系 ,并通过自行配置的油基润滑剂和水基润滑基研究了汽车覆盖件拉深成形过程中压边力与不同润滑状态的关系 。
5)  deep drawing
拉深成形
1.
The study of load curve of critical wrinkless variable blank holder force in the process of deep drawing cylinder parts;
圆筒件拉深成形临界防皱变压边力加载曲线研究
2.
Technology and die design for the deep drawing of the reflector of light vehicle headlamp reflector;
轻型车前照灯反光镜拉深成形工艺及模具设计
3.
Analysis of nonaxisymmetric phenomenon of titanium alloy cupulated specimen in deep drawing process;
钛合金杯形件拉深成形非轴对称现象的分析
6)  drawing deformation
拉深成形
补充资料:微机控制深孔排钻的技术改造
喷油器产品生产中,要完成其进、出油孔加工。由于所加工产品孔径小(约1.5~2mm),长度深(约70~80mm),一般长径比大于35:1。采用专用进口设备虽能保正产品加工质量,但由于其价格昂贵,使得大部分企业难以接受。若采用台钻人工打孔,生产效率低。同时,由于人为因素,对产品的加工质量不能很好地控制。因此,我们公司为北京天纬油泵油嘴股份有限公司公司设计制造了“简易数控排钻”完成此道工序。该设备是在台钻基础上,采用单片机简易控制步进电机完成台钻的往复进给工作。
    经过一段时期的生产使用,发现设备还存在一些问题。如加工时易断钻头,设备不稳定,加工效率偏低等现象。为进一步改进和提高该设备的性能,我们深入现场了解生产要求。并针对不足,制定了相应的改造方案。
    我们着重对电气控制系统进行了重新设计,所做关键技术工作如下:
    1.通过多次生产现场观察摸索及反复试验,根据钻头使用工况,对设备工进速度控制进行优化设计,解决了断钻头问题,并缩短了产品加工时间。
    2.步进机驱动系统中増加过电流保护措施,降低功放板上大功率管的毁坏现象。
    3.主系统采用康拓公司生产的STD工业控制机,从硬件方面提高了系统的抗干扰能力。另外选此系统还着重考虑到性价比因素。
    4.加强系统软件的可靠性设计,有效地解决了程序跑飞问题。同时,增加了各种保护措施,大大降低了系统误动作。
    5.进行安装结构优化设计,便于设备的安装维护。
    由于该设备的改造方案正确,设计合理,经改造完善后的设备:①提高了产品加工速率,每个工件平均加工时间由以前的4分钟缩短至2分半。②断钻头率比原来下降80%以上。③主控制系统自工作以来未出现过故障。与原设备相比,加工性能稳定,设备可靠性大大提高。从而使得生产效率比原来提高了近2倍,产品质量得到了控制,并减轻了工人的劳动强度,受到使用单位的好评。
    几年来,我们在数控深孔钻的设计和制造方面做了大量的技术工作。先后为石家庄、常州等地的喷油器生产厂家提供了该类设备,使用情况良好。今后我们仍将本着对用户认真负责的态度,不断提高产品性能质量,为深孔产品的加工做出贡献。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
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